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粉碎机除尘系统的改进
发布日期:2020-06-09
我公司焦化厂58-型焦炉年产焦炭60万t.年输煤量约80万t。各转运站、粉碎机产生大量粉尘,工作环境恶劣,因此,在粉碎机岗位安装了反吹布袋除尘器。 1、存在的问题 除尘器对粉尘的控制起到了积极作用,但经过多年的运行,仍存在以下问题: 1)集尘罩在除尘风管附近为负压,能够达到满意的收集效果.但远离除尘风管处效果不佳。 2)在粉碎机高速锤头的旋转作用下,整个腔体为正压,并影响到除尘罩压力。 3)除尘罩内靠近风管的位置,负压较大,除尘灰中大于100um的尘量占总尘量的35%。 2、除尘系统的改造 考虑对除尘风机进行改造,但该方法需要更换除尘器电机,改造吸风管道,投资较大。改造风机后,因风量、风压增大,运行能耗高,增大了运行费用,该方案不可取。 为此,我们采取减低、平衡除尘罩内压力的方式。在两台粉碎机的进料连接部位两侧增加了两条风管,使高速旋转的锤头产生的气流在两台粉碎机(一开一备)内形成循环风,大大降低了粉碎机腔体内压力,从而降低了除尘罩内压力。通过提升吸尘管、增高除尘风罩,使除尘风罩内压力相对平衡。 3、改造效果与建议 改造后,除尘罩内部形成负压,整个除尘罩内压力均衡。减少了吸尘管道、除尘布袋因煤尘颗粒偏大所造成的堵塞现象,降低了工人疏通吸尘管的工作量。减少了除尘罩周围煤尘的逸散,使粉尘浓度达到了尘毒标准。 改造后,处理风量为7 977m3/h,过滤风速为1.1m3/min·m2,略高于最佳过滤风速0.6-0.9m3/min.m2。建议改变阀门开度,调节管道阻力以降低风量,从而提高除尘效率。现除尘器漏风率偏大,需对除尘器设备、管道等处进行检漏,加以密封。


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